在船舶运营过程中,我们常常会面临各种设备故障的挑战。此次,我想和大家分享我们船舶在 Hay point 锚地锚泊期间,所遭遇的开放式脱硫塔故障以及我们的应对处理过程。
首先,我们简单看一下开式脱硫的简单构造。
开敞式脱硫塔通常指结构上部分或完全暴露于外界环境的脱硫设备,其核心构造与常规脱硫塔类似,但需考虑环境适应性,主要组成包括:
1. 塔体结构
主体为圆柱形或方形塔体,采用耐腐蚀材料(如玻璃钢、不锈钢)或碳钢内衬防腐层(如橡胶、玻璃鳞片),露天布置时需加强抗风、防雨设计。
分为进气区、反应区、除雾区、出气区,顶部或侧面开敞(无封闭顶盖),便于自然通风或简化设备布局。
2. 喷淋系统
由多层喷淋层和雾化喷嘴组成,喷嘴将脱硫浆液(如石灰石浆液)喷入塔内,与上升烟气逆向接触,吸收SO₂等污染物。

3. 浆液循环系统
包括循环泵和浆液池(通常位于塔底或外置),循环泵将浆液从池内输送至喷淋层,反应后回流循环使用。


4. 除雾装置
位于塔体上部,采用折流板或丝网除雾器,去除烟气中携带的浆液雾滴,减少后续设备腐蚀。
5. 进出气烟道
进气烟道连接锅炉等烟气源,出气烟道直接排放或接入后续处理设备,开敞式设计可能简化烟道密封结构

澳大利亚水域开放式脱硫塔使用规定
我们的船舶进入澳大利亚水域,包括港口,是允许使用开放式脱硫塔的。根据澳大利亚海事安全局发布的 Marine Notice 12 2022 规定,使用开放式脱硫塔作为满足《国际防止船舶造成污染公约》(MARPOL)附则 VI 中燃油硫含量 0.50 质量百分比浓度(m/m)限制的一种选择,需满足以下条件:脱硫塔必须经船舶船旗国主管机关或船旗国指定的认可组织批准;必须按照国际海事组织(IMO)的要求运行,包括遵循 2021 年《废气清洗系统指南》(决议 MEPC.340 (77));船员必须经过脱硫塔使用的专业培训,设备要保持良好运行状态,维护要及时更新,监测设备需完全正常工作;脱硫塔的批准文件以及运行和维护记录必须保存在船上,随时应港口国监督官员(PSCO)的要求接受检查;脱硫塔洗涤水在排入澳大利亚水域之前,必须符合 2021 年《废气清洗系统指南》中规定的排放水质标准。虽然澳大利亚水域对脱硫塔洗涤水排放没有禁令,但部分港口当局可能不鼓励在港口范围内排放。


当脱硫塔出现故障时,如果故障持续超过一小时或反复出现,必须向船旗国主管机关和船舶目的港的港口国主管当局报告,报告应包含为解决故障所采取措施的说明。若船舶的脱硫塔在一小时内无法恢复到合规状态,必须切换到合规燃油。如果船舶没有足够的合规燃油到达下一个目的港,则需向相关当局报告,报告必须概述船舶的拟采取行动,如在下一港口加注合规燃油或进行维修工作。若此类情况发生在澳大利亚船舶或澳大利亚水域内的外国船舶上,报告应发送至 reports@amsa.gov.au 。需注意的是,任何被发现不符合 IMO 指南任何方面(包括但不限于排放水质标准)的脱硫塔,可能被禁止在澳大利亚水域使用。并且,船长无需向 AMSA 报告脱硫塔的一般信息,但脱硫塔测试结果和报告必须保留在船上,以备 PSC 检查时核实。

故障发生船舶位置
我们的船舶在 Hay point 锚地锚泊期间,由于该锚地水域较浅,藻类大量繁殖。这一特殊的水域环境,给我们的船舶设备带来了严峻挑战,其中就包括开放式脱硫塔系统。
故障判断分析过程
在 Hay point 锚地锚泊期间,我们对脱硫塔运行进行持续监控时发现,开敞式脱硫塔pH值异常。
经厂家说明书查阅开敞式脱硫塔pH值异常的原因 如下:
开敞式脱硫塔因暴露于环境中,pH值异常除工艺因素外,还受外界条件影响,常见原因如下:
(一)pH值偏低(酸性过高)
1. 脱硫剂供应不足
- 石灰石/石灰浆液配制浓度低、加料量不足或循环泵故障,导致中和SO₂的能力下降。
2. 浆液品质恶化
- 浆液中Cl⁻、重金属离子积累(如燃煤含氯或工艺水杂质),抑制脱硫剂溶解,降低反应效率。
- 亚硫酸盐氧化不充分(如氧化空气量不足),HSO₃⁻浓度升高,消耗碱性物质。
3. 烟气负荷突变
- 烟气量突然增大或SO₂浓度超标,超出脱硫系统设计处理能力,脱硫剂消耗过快。
4. 环境因素影响
- 露天环境中浆液吸收空气中CO₂,生成弱酸性碳酸盐,间接降低pH值。
- 粉尘、杂物进入塔内污染浆液,或雨水稀释导致浆液浓度波动(若雨水中含酸性物质,加剧pH下降)。
5. 设备问题
- 喷嘴磨损导致雾化效果差,浆液与烟气接触不充分;塔体、管道泄漏造成脱硫剂流失。
(二)pH值偏高(碱性过强)
1. 脱硫剂过量投入
- 自动控制系统故障(如pH计失灵、控制器参数错误),导致浆液加料量过大或浓度过高。
2. 浆液循环效率低
- 循环泵叶轮磨损、管路堵塞或喷淋层喷嘴堵塞,使浆液在塔内停留时间过长,碱性物质未充分反应。
3. 石膏脱水异常
- 石膏浆液脱水系统(如真空皮带机、旋流器)故障,Ca²⁺无法及时排出,浆液中碱性离子(如OH⁻)积累。
4. 环境因素影响
- 雨水或外部水源(如碱性工业废水)意外进入浆液池,稀释或提高浆液碱性。
- 开敞式结构导致浆液蒸发量较大,浓缩后碱性物质浓度升高(若补水不足)。
三、pH值异常的快速排查方向
- 偏低时:检查脱硫剂供应、浆液Cl⁻浓度、氧化空气量、烟气SO₂浓度,同时关注露天环境中的CO₂吸收和杂物污染。
- 偏高时:校准pH测量仪表,检查加料系统是否过量、脱水系统是否堵塞,排除雨水/碱性水混入可能。
脱硫塔海水流量逐渐变低。当时,两台泵的频率维持在 50Hz 未改变,但供水总流量却从 580m3/h 逐步降至 500m3/h 。根据以往经验,我们首先怀疑是泵吸口滤器出现问题。经过检查,发现滤器上附着了大量海藻,这与我们的分析判断一致。由于只有一个滤器且清洗时必须停脱硫塔,而在此次锚泊期间,主机虽不运行,但单台辅机使用 LSMGO 0.088% S 以满足排放要求。我们只能在满足排放条件下短时(40min)停脱硫塔进行滤器清洗,清洗后启动脱硫塔运行,辅机再转换回 HSFO 运行。
然而,在后续运行中,我们又发现清洁脱硫塔内部喷嘴时,有 6 7 个喷嘴堵塞,且大多喷嘴处有海藻附着。由于喷嘴和水管被焊死在一起,只能在上面进行清洁,整个清洁过程大概需要 1.5 小时。综合这些情况,我们判断是因为 Hay point 锚地水域藻类过多,导致滤器吸口堵塞,进而影响了海水流量,最终使得脱硫塔不能正常工作。

故障排除过程
确定故障原因后,我们立即采取行动。首先,组织人员对滤器进行清洗。在清洗过程中,大家分工明确,一部分人负责拆卸滤器,一部分人使用专用工具对附着在滤器上的海藻进行清理。尽管清洗工作环境较为艰苦,但大家齐心协力,每次清洗用时约 40min 左右,分别在 5 MAY 2025 和 7 MAY 2025 对滤器进行了清洗,暂时缓解了海水流量不足的问题。


对于堵塞的喷嘴,我们小心地使用细长工具,在不损坏喷嘴和水管焊接处的前提下,对喷嘴内的海藻进行清理。由于操作空间有限,清理工作十分考验大家的耐心和技巧。经过 1.5 小时的努力,终于将堵塞的喷嘴清理干净,使脱硫塔内部的喷淋系统恢复正常工作。
五、类似故障的应对与预防措施
(一)应对措施
及时监测与判断:在船舶航行和锚泊期间,加强对脱硫塔运行参数的监测,一旦发现海水流量、压力等参数出现异常变化,立即进行分析判断,确定是否是滤器或其他部件出现问题。
快速响应清洗:若确定是滤器堵塞,在满足船舶排放要求和相关规定的前提下,迅速组织人员对滤器进行清洗。提前准备好清洗工具和防护装备,确保清洗工作高效、安全进行。
谨慎处理喷嘴:对于喷嘴堵塞问题,要根据喷嘴和水管的连接情况,选择合适的清理工具和方法。在清理过程中,注意保护设备,避免造成二次损坏。
预防措施
提前了解水域情况:在船舶进入特定水域前,通过各种渠道了解该水域的水质、藻类分布等情况。如果预计会进入藻类较多的水域,可以提前制定应对预案,如增加滤器的清洗频率,准备备用滤器等。
优化滤器设计或增加前置过滤装置:考虑对现有的滤器进行优化,例如增加滤器的过滤精度或面积,提高其过滤效率。或者在现有滤器前增加前置过滤装置,进一步拦截海水中的杂质和藻类,减轻主滤器的负担。
加强日常维护保养:定期对脱硫塔系统进行全面的维护保养,检查滤器、喷嘴、管道等部件的磨损和堵塞情况,及时更换损坏或老化的部件。同时,对设备进行清洁和润滑,确保其处于良好的运行状态。通过这次在 Hay point 锚地的故障处理经历,我们积累了宝贵的经验。在今后的工作中,我们将继续加强对船舶设备的管理和维护,提高应对各种故障的能力,确保船舶的安全、高效运营。
作者:刘竹元
转自:海机务之家